我公司2條10000t/d生產線窯尾高溫風機系統的風壓控制原由液力偶合器調節,液力偶合器本身能耗達10%以上,而且需要油泵及冷卻水來輔助運行,故障率較高,特別是在夏季產生熱量較大,需加入4組冷油器,用循環水強降溫,水消耗量大,資源浪費嚴重。風機采用液體電阻降壓啟動,還存在以下2個問題:①轉子部分帶有集電環、碳刷等配件,運行過程中需要對這些配件進行更換或處理,運行維護量大;②部分電能消耗在水電阻上。因此公司決定采用變頻調速技術來對其進行節能改造。
1 設備配置情況
原窯尾高溫風機及其拖動電動機參數見表1。
表1風機及其拖動電動機參數
風機 型號 |
流量 /(m3/h) |
全壓 /kPa |
軸功率 /kW |
電動機 型號 |
額定 功率 /kW |
額定 電壓 /kV |
額定 電流 /A |
額定 轉速 (r/min) |
W6-2×39No31.5F |
900000 |
7.2 |
2 380Y |
KK710-62 |
500 |
6 |
289 |
992 |
對比國內外市場上不同的中壓變頻調速方案,決定選用ABB公司的ACS5000中壓變頻器(6kV),其型號是ACS5066_36L35D_1a35_A1,容量為3000 kVA,變頻器前面選用ABB公司的ZTS-3200/6/6×1.92隔離變壓器(容量為3200 kVA)。
2 設備的改造情況
改造前期,認真跟蹤電氣備件材料的到貨情況,實施電纜敷設、現場系統設備的設計和出圖等工作。根據現場環境,用原料電力室多余的空間來安裝變頻器,此地方距中壓控制柜較近,動力電纜敷設方便。由于ABB變頻器冷卻方式是風冷,空氣流通量較大,為保障變頻器盡量少受外界灰塵的影響,有足夠的通風冷卻效果,在變壓器柜上部安裝了整體風道,引出室外通風,保證變頻器整體冷卻通風要求。保留中壓斷路器至電動機的動力電纜,將其分為兩段接入隔離柜。按照液力偶合器的連接尺寸設計制作了一套直接連接軸來代替,連接軸的基座安裝尺寸、中心尺寸、軸徑尺寸,以及軸與電動機及風機側的聯軸器的連接均與原液力偶合器一致。安裝時,拆除液力偶合器,裝上連接軸,現場僅作少量調整即可達到安裝要求。對原電動機滑環進行短接處理,廢除原水電阻啟動器。
3 電氣控制改造情況
3.1 ABB變頻器的控制要求
1)增加隔離變壓器,有效地消除對電網的諧波污染。隔離變壓器報警信號中,只有過流信號進入變頻器柜。
2)中壓斷路器的控制命令通過變頻器發出;中壓斷路器需要控制系統電源失壓保護。
3)隔離柜的位置信號是中壓柜的備妥信號。
4)變頻器的啟動方式分“動態”和“靜止”:“動態”風機轉速大于10r/min才能啟動,“靜止”風機停止不動或轉速小于10r/min。由于高溫風機啟動前轉速已大于10r/min,所以采用“動態”啟動方式。變頻器通過PROFIBUS-DP總線與DCS控制系統連接,變頻器需要提供UPS電源。
3.2改造的具體內容
3.2.1中壓控制柜
1)因西門子中壓斷路器沒有控制電源失壓保護,所以設計的方案是:在斷路器控制小車內分閘線圈旁并聯1個線圈作為失壓線圈,原分閘線圈電磁鐵擋片機構延長與失壓線圈共用,以便兩分閘線圈共同控制斷路器,2列直流屏互為新加失壓線圈電源,從而實現了中壓斷路器控制系統電源失壓保護。
2)解除中壓控制柜的PROFIBUS-DP總線連接,取消差動報警、水電阻硬連鎖、中壓電容柜及其硬連鎖。
3)接入變頻器控制信號,并將中壓控制柜狀態信號送給變頻柜。
3.2.2 DCS系統
1)在原料電力室PC柜增加一塊通訊模板CI854,用PROFIBUS-DP總線與變頻器連接,即將變頻器控制系統接入DCS系統中。為充分保證系統的可靠性,變頻器同時加裝工頻旁路裝置,可在變頻回路故障時將電動機切換至工頻狀態下運行。
2)取消原高溫風機及液力偶合器油泵、執行器、壓力、溫度、轉速等控制程序,建立與變頻器的通訊并重新改寫程序。
3)整流變壓器的溫度、壓力、瓦斯報警信號直接接入DCS控制系統。
4)中壓變頻器啟動時間任意可調,實現平滑啟動,對設備運行起到良好的保護。