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2009-10-23 10:12:10 來源:水泥人網

濕法生料磨襯板環向位移的解決措施

摘要:

我公司φ3m×12.1m 3號濕法生料球磨機,目前產量達56.7t/h。該磨一倉在安裝高錳鋼襯板時,因考慮膨脹或砸延因素,襯板間在環向和軸向均預留了一定的間隙。運行實踐中發現,在一倉料漿沿襯板間隙沖刷腐蝕筒體,致使一倉筒體環向磨損嚴重;另外,由于安裝過程中軸向留有?Δs?=10mm~12mm的間隙(見圖1),磨機運轉過程中,料漿的離心沖刷力以及提升鋼球產生的切向力和研磨體自身的重力,使襯板固定螺栓受力增大,產生扭曲,導致襯板環向位移晃動;并使所有固定螺栓向上傾斜與筒體螺栓孔之間產生磨損,使孔徑呈橢圓狀擴張,因而螺栓孔漏料嚴重,加劇了對筒體的沖刷腐蝕。于是,襯板之間的間隙增大,其環向整體得不到有效地限制,造成襯板環向位置移動。通過對一倉筒體的實際檢測,發現一倉襯板間隙處及環向延伸帶均因襯板位移,造成筒體產生溝槽型磨損,大大削弱了磨機的使用壽命,直接影響其正常生產運行。
改造前 ΔS=10mm~12mm
? ΔS′=2mm~3mm
改造后 ΔS=2mm~4mm
? ΔS′=2mm~3mm


? 為此,我們采取了下列措施以解決襯板的環向位移,保護磨機筒體。

(1)用50mm×50mm角鐵縮小襯板的軸向間隙,杜絕襯板環向位移。根據一倉筒體螺栓孔呈橢圓狀擴張,以及襯板間軸向有?Δs?=10mm~12mm間隙的狀況,我們在安裝襯板前,首先鋪設8mm厚橡皮,以延緩和改變襯板的受力作用,增加彈性勢能。其次,沿圓周不等距放置四根3m長、50mm×50mm角鐵,來縮小襯板軸向間隙,即?Δs?由10mm~12mm縮小至2mm~4mm,使磨機一倉筒體在運轉時螺栓軸線與筒體切線垂直。采取上述措施后,襯板整體結構增強,相互之間有一定的約束,襯板與筒體的環向相對運動得到了有效限制,減少了螺栓的徑向剪切力,從此很少出現斷螺栓、掉襯板現象,延長了使用壽命,提高了磨機的運轉率。

(2)改進螺栓密封裝置。我們將傳統的密封做法,改用角錐形螺栓,橡膠密封圈比特制鋼墊圈的凸出部位高出3mm~4mm,被平墊壓緊后,充實空間起到密封作用,從而防止了漏漿,保護了筒體。


運行實踐證實,采取上述措施,減少了斷螺栓、掉襯板的發生,有效地防止了料漿沖刷筒體及襯板環向位移,大大提高了磨機的安全運轉率。(作者:范明山 滕寶榮 胡德朝 王益新)

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