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2010-06-01 09:13:59 來源:水泥人網

青松建化¢2.9/2.5×40m窯穩定系統工藝的改造及效果

?? ?【水泥人網青松建化RSP型分解窯自1999年投產以來,經過幾年的生產調試和不斷改進,特別是2004年5月冬季大修對系統中幾個影響產、質量的關鍵部位進行了改進,使整個窯系統工藝有了較大改觀。目前,設備運轉率達90%以上,入窯生料分解率達到85%以上,臺產提高到17噸/時以上,熟料28天強度在53MPa以上,現對改造及改進后的效果和大家做如下交流:

主機設備型號規格

序號名稱規格能力(t/h)
1煤磨¢1.7×2.5m3-5
2回轉窯¢2.9/2.5×40m14-16
3單筒冷卻機¢2.5×25m14-16
4高溫風機WG-26N07DQ=120000m3 /h
5袋收塵器GMC75-2×11Q=130000m3 /h
6窯尾收塵風機Y4-73-14DQ=120000m3 /h

系統中存在的主要問題
?存在的主要問題
1生料表觀分解率偏低,窯爐用煤比例未達到設計要求。
2混合室縮口尺寸不合理。
3四級旋風筒與三級旋風筒溫度倒掛。
4窯頭成正壓冒灰嚴重。

原因分析及改進辦法(一)
存在問題原 因 分 析改? 進?? 措? 施效果
生料表觀分解率偏低,窯爐用煤比例未達到設計要求1、三次風口與入爐物料下料口距離遠,物料分散效果差。 2、三次風進分解爐口風速偏小,不利物料懸浮分散、傳熱將三次風管口向爐內伸進靠近三級下料管口并縮小(由原來的700×700mm縮小至500×500mm)在三級下料口設置兩排散料棒(∮50mm共七根耐熱鋼)有效地提高了三次風口風速(由原來的18m/s,提高到22m/s)防止了進分解爐生料成柱狀下料現象,增強了風、煤、料的熱交換能力,使入窯分解率提高到了85%以上。

原因分析及改進辦法(二)
存在問題原 因 分 析改? 進?? 措? 施效果
混合室縮口尺寸不合理混合室縮口尺寸設計為670×670mm在實際操作中造成窯內通風較差,窯頭成正壓,冒灰嚴重。導至熱工制度混亂,且混合室縮口塌料。混合室縮口尺寸,由原來的670×670mm改為:750×750mm。窯爐 用風更趨合理即能保證窯內燒成用風,同時不影響進分解爐內三次風量、風速。


【作者:孫盛】

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