【水泥人網】我公司日產2000噸熟料生產線的生料磨是MPS3150立式磨,生產能力150t/h,但2003年9月磨機運轉率及臺時產量都很低,致使生料庫存少,嚴重制約了回轉窯的運轉。
??? 1? 物料的影響
我公司生料采用的是石灰石,鐵礦石,粉煤灰三組分配料。
??? (1)石灰石,鐵礦石影響。石灰石,鐵礦石主要是其易磨性差及粒度大對磨機有影響。
??? 采取措施:礦山合理配料,保證入廠石灰石雜質少,同時更換礦山破碎機錘頭,保證入磨石灰石粒度<80mm,鐵礦石入磨前要經過破碎機破碎,以降低粒度。
??? (2)粉煤灰的影響。由于入廠粉煤灰露天堆放,粉煤灰的水分又對磨機的運轉影響很大,粉煤灰濕時,混合后的物料易在入磨三道閥溜子處粘結,造成堵塞引起停機,當粉煤灰干時,磨內揚塵大,循環料多,磨床上不易形成穩定的料層,使磨機運行不穩定,造成停車。
??? 采取措施:在入磨溜子處安裝空氣炮,同時從熱風管處引管道至三道閥溜子處。對入磨物料進行預熱烘干,使其不在溜子處粘結,當粉煤灰干時,磨內噴水,不但可穩定料層,還可降低磨內溫度,防止損壞密封裝置。
??? 1.2? 差壓對磨機的影響
??? 差壓主要反映的是磨內料層厚度:差壓高,料層厚。料層厚時,底部料層不能承受隨厚度增加而增加的側向正應力,料床塌落趨勢增加,因此料床不穩定,物料易擠出磨床,造成輥和盤的劇烈振動,同時差壓升高,吐渣多。差壓低,料層薄,料層薄會造成研磨壓力過于集中,并且不易建立穩定的床層厚度,這時輸人能量及粉磨能轉換效率偏低,而且不穩定的床層厚度導致一部分能量轉化為磨輥對磨盤的沖擊,引起劇烈的磨體振動。
??? 采取措施:經過實驗驗證,磨機差壓在4600±500Pa時磨機運行穩定,在運行時通過加減料保證差壓在這范圍內。
??? 1.3? 設備對磨機運轉率的影響
??? (1)擋料環。擋料環的作用:穩定料層,減少振動,防止物料外溢,減少吐渣。停磨時人磨檢查發現擋料環磨損,脫落。
??? 采取措施:實踐驗證,擋料環高度50mm時,磨機運行穩定,因此我們定期人磨對擋料環進行修補,加高。?
??? (2)噴口環。噴口環作用:保證熱風螺旋上升,有時吐渣多,但抽風已達最大,風量一定,此時在一圈噴嘴上均勻堵焊幾個孔,減少噴口環流面積,提高風速,減少吐渣。
二? 結束語
??? 經過查找原因并采取措施后,10月份磨機運行效果理想,與9月份運行對比見表1。
時間 |
運行時間/(h:min) |
臺時產量/(t/h) |
電耗/(kWh/t) |
9月份 |
548:20 |
140 |
17.0 |
10月份 |
662:17 |
152 |
14.8 |
由表1可看出,采取措施后,磨機能耗降低,維修量減少,磨機運行穩定,運轉率及臺時產量都明顯提高。
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【作者:王宣慶 】