摘要:
鹿泉東方鼎鑫水泥有限公司5 000t/d生產線的煤粉制備系統使用Φ3.8m×(7+2.5)m風掃磨,并配有TLS156-C動態選粉機和煤磨專用袋除塵器。2003年試生產階段曾發生過三次磨內著火爆炸事故,雖未造成設備的損壞,但均采取停磨處理,延誤了正常的生產。本文就這三次著火事故進行分析并提出預防解決措施。
1 三次著火事故分析
1.1著火經過及所用煤粉化學分析三次煤磨著火經過見表1,煤粉化學成分見表2。
表1 三次煤磨著火經過
時間 停高溫風機 止料 停磨 著火 第一次 2:18 2:20 2:28 2:30 第二次 22:25 22:35 22:43 22:44 第三次 1:56 2:07 2:15 2:18
表2 煤粉化學成分
成分 Aad/% Vad/% Mad/% FCad/% Qnet,ad/(kJ/kg) 第一次 24.34 28.57 2.47 44.62 21302 第二次 24.83 27.00 1.71 46.46 21546 第三次 29.63 26.18 1.57 44.62 19830
三次著火事故有以下兩個特點:①著火事故發生在停磨操作過程中,在磨主電動機停的瞬間;②著火之前自動系統所監控的系統參數沒有任何異常,著火瞬間系統參數都是無征兆突變,中控及現場很難做出判斷采取措施。另外從表2看,每次著火煤的揮發分都較高(在25%以上),比平時高4%左右。
1.2著火事故原因分析原煤在粉磨過程中邊研磨邊烘干,停磨前隨著入磨煤量的減少,粉磨煤粉細度變細,而煤粉揮發分又較高,因此當入磨冷風摻入不夠且溫度持續過高時,很容易引起煤揮發分的大量析出。此時如果磨內因撞擊、摩擦產生靜電,正負離子碰撞產生火花時就容易引起著火爆炸;同時煤磨廢氣濕度較大,易結露,是一種具有爆炸性的氣體。當煤粉濃度在45~2000g/m3之間,磨內摻入冷風不夠,溫度過高或停磨瞬間因摩擦、靜電等偶爾產生火花時,二者條件吻合,也會發生著火爆炸。
2 解決措施
1)嚴格停車操作規程,正常停車時充分做好準備工作,逐漸減少熱風量,增大冷風量,使出磨溫度降至53℃后過一段時間停磨。
2)盡量避免煤粉制備系統設備的急停車,否則一方面易于造成系統內部高溫,另一方面容易因撞擊、摩擦及電氣原因引起火花,為著火創造條件。必須急停車時一定要及時調整閥門開度,關閉熱風閥門,開啟冷風閥門,及時給系統降溫。
3)改進CO2滅火裝置系統,由手動改為自動,按設定條件及時自動開啟滅火裝置。
3 效果
采取以上措施后,煤磨在運轉過程中再沒有發生過著火事故,并達到了38t/h的額定產量。
【作者:關建風1,張惠敏2,李曉紅3】