摘要:
我公司2×5 000t/d生產線I期于2004年底投產,石灰石礦山其一屬奧陶紀馬家溝組地層(OM),北庵莊段中薄層灰巖、云斑灰巖中夾白云質灰巖,而且由于受較多斷層影響,接觸東黃山段白云巖較多,造成石灰巖礦層結構復雜。我公司自開始生產即搭配使用高鎂石灰石,在生產過程中,注意總結工藝操作、熟料質量等方面的經驗,并采取了積極有效的措施,取得了較好的效果。
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1 高鎂石灰石的應用情況
原材料化學分析見表l,熟料質量見表2和表3。
表1 原材料的化學成分分析(%)
表2?? 調整前熟料化學成分、率值及礦物組成
3? 調整前熟料物理性能
方案 |
80μm篩余/% |
比表面積(m2/kg) |
標準稠度用水量/% |
SO3
/% |
凝結時間 |
抗折強度
/MPa |
抗壓強度/MPa | |||
初凝 |
終凝 |
3d |
28d |
3d |
28d | |||||
配方2 |
2.3 |
353 |
23.6 |
2.3 |
105 |
150 |
6.2 |
9.0 |
32.5 |
62.6 |
配方3 |
2.3 |
350 |
23.6 |
2.2 |
100 |
145 |
6.0 |
8.9 |
32.1 |
61.9 |
在實際生產過程中,隨著MgO含量的升高,出窯熟料結粒明顯增大,而且大小不均勻,飛砂嚴重,黃塊較多;大粒熟料外觀顏色發黑,但破碎后多數黃心,結構疏松,f-CaO嚴重偏高,升重值大幅度下降,熟料質量明顯降低。同時工藝上表現為窯內通風不暢,因強加煤而造成還原氣氛明顯,長厚窯皮、結大球,窯況明顯惡化,窯內熱工制度很不穩定,多次出現因大料塊和結大蛋而停篦冷機處理。并出現預熱器堵塞等連鎖反應,給窯穩定操作帶來了很大困難,熟料產量大幅度降低,熟料質量受到嚴重影響,熟料MgO含量從3.2%提高到4.8%,3d抗壓強度下降了0.9MPa,28d抗壓強度下降了2.6MPa。
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2 MgO對熟料燒成和質量影響的原因分析
在近幾年的生產實踐中,我們總結和驗證了熟料MgO含量對熟料煅燒和質量的影響。
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如果熟料MgO含量偏高(<3.2%),熟料煅燒時,MgO有一部分與熟料礦物結合成固溶體并存在于中間相中,多余的MgO則如同提高了Fe2O3的含量,可降低液相出現的溫度并增加液相量,降低液相的表面張力,從而促進C2S對CaO的吸收,有利于煅燒。
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如果熟料MgO含量較高(3.2%~4.2%),液相表面張力大幅度下降,含4%MgO時的表面張力為0.51N/m,迫使其煅燒溫度要比正常溫度低,煅燒范圍要比正常窄,不利于f-CaO的吸收和晶體發育。表現在熟料外觀結粒細小,飛砂嚴重。同時,在煅燒方面表現為易燒性好,但燒結范圍變窄,操作難度大。
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如果熟料MgO含量過高(>4.2%),熟料出現結球嚴重,窯電流平均達450A以上,頻繁出現結大球,冷卻破碎之后的熟料大多數為黃塊,窯頭飛砂嚴重。我們采取常規的降鐵措施,現象不但沒有扭轉,反而更加惡劣,反常規調整,卻有效果。從資料[1]得知,MgO含量>4.2%時,熟料液相黏度增加,使阿利特結晶困難,從而使結粒變大,窯內極易結圈、結蛋。
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綜上分析,我公司熟料強度偏低的根本原因是出窯熟料MgO含量偏高,而配料方案和煅燒操作又沒有及時或有效地作出適應性的調整,從而造成不正常窯況的出現和熟料強度的降低。