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2012-06-18 16:44:16 來源:水泥人網

MLS立磨減速機的運行故障分析

1 基本參數

我公司一條1200t/d熟料生產線的生料粉磨系統采用MLS2619立磨系統,立磨設計生產能力為90t/h。此磨于2009年5月投入試生產,在試生產中,由于沒有經驗,立磨經常因料層太厚或太薄而產生較大振動并跳停,且吐料較多;此后配套的減速機也出現了幾個較大的問題,使得試生產斷斷續續進行了一個多月才得以正常進行。

立磨的研磨軌道中心名義直徑2650mm,3個磨輥、直徑?椎1900,生產能力90t/h,料層厚度60~80mm,磨盤轉速28.1r/min。 YRKK560-6型電機,800kW,989r/min。JLX69圓錐行星齒輪減速機由三部分組成,即:錐齒輪傳動部分、行星齒輪傳動部分、輸出法蘭和箱體部分。圓錐齒輪和行星齒輪采用滾動軸承,輸出軸采用徑向滑動軸承,輸出軸堅直安裝,在輸出軸法蘭下面安裝有8塊巴氏合金推力瓦。減速機的潤滑采用高低壓油站潤滑,稀油站為GDRSD系列,低壓部分為0.6 MPa, 250L/min,高壓部分為32MPa, 30L/min。高壓部分主要是對8塊推力瓦進行潤滑,低壓部分是對輸入軸的滾動軸承,大錐齒輪的上、下滾動軸承,行星齒輪的滾動軸承及推力瓦進行潤滑。在此,筆者就把立磨減速機使用中出現的問題及原因分析簡介如下,供同行參考。

2 運行中的故障及原因分析

2.1 試車中輸入軸軸承的燒壞事故

立磨在安裝后應該先試空車,再帶負荷試車,開車前應人工鋪料。在第一次試車時按要求人工鋪料后,運行中因料層無法控制,致使料層太厚,達120~180mm,一般要求僅為60~80mm,最高不超過120mm。開機不到30分鐘因振動大而跳停。輸入軸承溫度由開機時的30℃升到65℃,沒有超過設定的報警溫度70℃,此后接連的幾次試車,每次都是因料層太厚或太薄跳停,磨機無法連續開機,在每次短時間的試車中,輸入軸軸承的溫度都上升得很快,但因試車時間短,沒有超過到70℃。在最后的一次試車中,出現減速機推力瓦油箱內的油從法蘭和箱體的密封間隙中噴出,且油站上回油孔的蓋板被氣流沖開的現象,當時以為是加到推力瓦油箱內的油量較大,回油慢,油填滿推力瓦油箱后從油箱內被擠出來的。隨后調小了到推力瓦油箱內的低壓油量,繼續試車,此時發現輸入軸與軸承端蓋摩擦冒火現象,經仔細檢查,發現輸入軸徑向偏擺較大,初步斷定軸承燒壞。把輸入軸套筒及軸拆下后,發現軸前端(靠近聯軸器端)2個軸承燒環,靠錐齒輪處的另一個軸承尚好。為了安全起見,我們更換了全部軸承,并重新調整了電動機軸與輸入軸的同軸度,隨后又繼續試車,雖然立磨的跳停問題還是沒有解決,但輸入軸的溫度未見快速上升。

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