一 存在的問題
我公司2000T/D新型干法水泥生產線由新疆設計院設計,轉子稱(SPF定量自動喂料控制系統)是由安徽合肥金山電器自動化設備廠生產。自2008年4月投產以來,冬季轉子稱的運行,幾乎沒有連續運行8小時,2009年冬季,轉子稱的給料機鏈條幾乎班班斷裂5-6次,稱體擺線針電機軸頻繁斷。已經嚴重影響生產。
二 原因分析
2. 1由于在冬季生產,烘干爐烘干的煤水分始終在17%左右,而轉子稱的用煤要求控制在2%以下,加上入磨溫度在160°C,煤的入窯水分也在14%,而且很不穩定。
2 .2由于煤的水分較大,造成給料機和稱體的摩擦系數增加,鏈條蹦短,稱體擺線針軸斷。計劃冬季月生產3萬噸,其結果只要2萬噸,嚴重影響生產。
2.3 由于稱體擺線針電機斷軸,而電機還在旋轉,只是中控檢測到反饋跟蹤不上,等到中控發現沒有煤時,煤已經講給料機堵死,造成給料機斷鏈。
三 預防和處理措施
3.1 加大烘干效率,使烘干爐烘干的原煤水分控制在12%以下。
3.2提高入磨溫度,原溫度控制在120度,現控制在180度。
3.3 減少蓖冷機的1斷的用風量,提高三次風溫,增加入磨溫度。
3.4 原來的臥室擺線針2.2KW的四級電機,現該為立是擺線針,加大電機功率,由于位置的限制,4KW擺線針體積較大,使稱體不平衡,安裝方向要保持原來電機方向,以免影響精度,所以就用2.2KW的擺線針機座上安裝了4KW的電機,然后購買齒輪﹫160.制作完畢后,使用鏈條傳動.
3.5 由于轉子稱增加了重量,所以稱的采樣值也隨著發生了變化,故從新校稱和去皮。
3.6 原轉子稱的工作方式是外測速,測速傳感器由于稱體經常維修,造成冬季傳感器損壞6只,用的是西德的進口直徑8MM 長度為6CM的,單價為2000元以上,現改為內測速,用變頻器的速度和煤的反饋進行跟蹤計量。
四 效果
通過改造后,運行正常,大大的改善了員工的勞動強度,提高了轉子稱的工作效率。