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2012-06-21 09:42:50 來源:水泥人網

雙驅動入窯提升機故障排除一例

都江堰拉法基三線日產5000t新型干法熟料生產線入窯提升機采用雙驅動傳動,在試生產期間曾出現頭部跑偏、兩邊電機輸出功率差異很大等情況,現將該故障排除情況進行介紹。

1 基本參數

該提升機型號TBD800,電機型號Y2-315M-4,132kW,額定電流均240A,減速機型號B3DH11B,速比27.2r/min,液力耦合器YOX500,提升機提升高度105m,生產能力420t/h。

2 問題分析及處理

2.1提升機跑偏嚴重(頭尾部滾筒在安裝時均按要求矯正水平度及平行度)

在單機試車時,無論如何調整尾部絲杠,均收效甚微,分析原因可能是在膠帶接頭對接粘接時,膠帶長度存在偏差所致。后將向跑偏那一邊軸承座墊高約6mm,跑偏調過來了,但在8h考核時,頭部軸承溫度升高嚴重,運行1h即達到80多度,不得已終止考核。經分析造成溫度升高的原因是由于將一端軸承座墊高后,提升機不再跑偏,但軸承內圓與外圓處于不同心狀態,運轉發熱。后將減速機及電機均墊高至相同高度,使軸承內圓與外圓處于同心狀態,再運轉8h考核,沒有出現軸承溫度異常情況。

2.2 兩側電機出力不一樣

經檢查發現,在安裝時,減速機鎖緊盤螺栓未按規定的力矩進行緊固,導致在空載試車時,一側電機出力大,而另一側出力小或基本不出力,所幸發現及時,迅速用力矩扳手緊固至規定力矩。

在投料運轉后,同樣的問題再次出現,空載時兩側電機電流相差30~40A,情況異常。因為一般情況下,液力耦合器在出廠時廠家均注明了推薦充油量,YOX500液力耦合器裝油量廠家推薦為16L,但在實際生產中對液力耦合器加油時在此規定值約5%浮動,屬正常范圍,憑經驗一般以填充到容積的60%~70%為宜?,F場檢查兩側液力耦合器油位均在此范圍內。隨后將電流低的一側的液偶油排出約0.5L,即充油15.5L。(從倒出的油中經細心檢查發現有鋁沫,說明液力耦合器內部葉片受損)。再開機問題較好得到解決,兩端電流僅相差3~5A,基本正常。

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