国产美女免费观看_免费人成在线观看网站_91一区二区三区四区_亚洲电影激情视频网站

2012-06-25 17:37:52 來源:水泥人網

淺談中壓(10KV)變頻器之應用

變頻器的應用最早是用于電動機的調速。在應用初期,因其電器氣元件繁多,設備體積龐大,可靠性不高,而且技術要求高,因而只在少數重要的部門使用。隨著科學技術的日新月異的飛速發展,尤其是大規模集成電路和大功率整流元件的廣泛應用,變頻技術被廣泛的應用到工業以及民用行業中來。通過變頻器的應用,人們發現變頻器在很多場合不僅能夠起到對電機調速的作用,同時還能夠節省電能。因而變頻器被大量應用于節能場合,尤其是在提暢綠色環保的今天,變頻器做為一種節能設備,更是得到了廣泛的利用。下面就宿遷中聯、阜陽中聯兩企業實施的水泥磨排風機的中壓變頻器改造進行分析。

電動機的變頻調速原理

n=60f/p

n---電機同步轉速;f---電源頻率;p---電機極對數

我們可以通過調整改變電源的頻率f,我們可以得到不同的電機轉速。

變頻調速系統節能原理

采用變頻調速時(以平方轉矩負載風機為例),可以按需要升降電機轉速,改變風機的性能曲線,使風機的額定參數滿足工藝要求,根據流體力學定律,變速前后風量、風壓、功率與轉速之間關系為:

Q1/Q2=n1/n2

H1/H2=(n1/n2)2

P1/P2=(n1/n2)3

即流量與轉速成正比;壓力與轉速成平方比;功率與轉速成立方比。

Q1、H1、P1--設備在n1轉速時的風量、風壓、功率;

Q2、H2、P2--設備在n2轉速時相似工況條件下的風量、風壓、功率。

如圖示為離心風機的風壓H-風量Q曲線特性圖:

n1-代表風機在額定轉速運行時的特性;

n2-代表風機降速運行在n2轉速時的特性;

R1-代表風機管路阻力最小時的阻力特性;

R2-代表風機管路阻力增大到某一數組時的阻力特性。

風機在管路特性曲R1工作時,工況點為A,其流量壓力分別為Q1、H1,此時風機所需的功率正比于H1與Q1的乘積,即正比于AH1OQ1的面積。由于工藝要求需減小風量到Q2,實際上通過增加管網管阻,使風機的工作點移到R2上的B點,風壓增大到H2,這時風機所需的功率正比H2Q2的面積,即近比廣BH2OQ2的面積。顯然風機所需的功率增大了。這種調節方式控制雖然簡單、但功率消耗大,不利于節能。

若采用變頻調速,風機轉速由n1下降到n2,這時工作點由A點移到C點,流量仍是Q2,壓力由H1降到H3,這時變頻調速后風機所需的功率正比于H3與Q2的乘積,即正比于CH3OQ2的面積,由圖可見功率的減少是明顯的。

水泥磨主排風機改造前之狀況

水泥磨排風機實際運行時:平均風門開度約75%,電機平均電流約41A。

電機主回路設計

為了充分保證水泥磨系統的運行的可靠性,采用五刀雙擲的接法,在必要時可切換到工頻運行方式,其主回路原理圖如圖所示:

10kV電源經變頻裝置進線隔離開關到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經出線隔離開關送至電動機;10kV電源還可經旁路隔離開關直接起動電動機。進出線隔離開關和旁路隔離開關的作用是:一旦變頻裝置出現故障,發信號斷開進線斷路器,然后手動斷開進、出線隔離開關,將變頻裝置隔離,手動合旁路隔離開關,最后在工頻電源下合進線斷路器,起動電機運行。

以上進、出線隔離開關和旁路隔離開關布置在手動旁路切換柜內。手動旁路切換柜要求與變頻裝置配套供貨。注:進線隔離開關、出線隔離開關、旁路隔離開關之間應該有閉鎖,防止誤操作。

項目實施階段:

在項目過程中,我管理區的宿遷中聯水泥有限公司、阜陽中聯水泥有限公司十分重視,多次協調、安排多專業配合作業,首先安排土建專業對變頻器室進行了專門的設計;其次在設備安裝過程中,又多次指示對該項目一定要做優、做好。

操作界面

考慮到以往沒有使用過中壓變頻設備,而且主排風機可以有工頻運行、變頻運行二種選擇,為保證設備的安全正常使用,在操作員界面上我們加注了使用說明和注意事項,并在重要的操作選項按鈕(工頻選擇/變頻選擇)上加了授權保護,只有電氣專業的工程技術人員才能實現切換操作,達到了防止出現誤操作引起設備故障隱患的目的(見下圖)。

使用后的節能效果

改造前閥門平均開度為75%,平均電流為41A,功率因數Cosф=0.85,Sinф=0.53

估計風門100%時,系統滿載運行,運行電流約47A,

平均有功功率P1=1.732*10*41*Cosф=603KW

改造后的電機電流平均為27A,變頻改造后閥門開度固定為100%,所需的風量約為額定值的83%(風門開度與風量按近似關系計算),電機平均轉速約為額定值的83%(825rpm)左右,功率與轉速成立方比,平均一次側電流約為滿載時的77.2%(83%*83%*83%),即47*57.2%=26.9A,功率因數Cosф>0.96,Sinф≈0.2。

平均有功功率P2=1.732*10*26.9*0.96≈446Kw

變頻改造后 節電功率為:PB= P1-P2=603-446=157Kw

按2#水泥磨運轉率100%計算,日節電W=157*24/0.96=3925Kwh

年設備運轉率80%計算:W=3925*365*80%=1146100Kwh

按電費0.77元Kwh計算,節省的電費為1146100*0.77=893958元

結束語

通過此次變頻器改造,在設備實際投入運行后,取得了良好的效果。投資收到了良好的回報,達到了預期的目的。

來源:中聯水泥淮海運營管理區生產技術中心 作者:張國富

變頻器的應用最早是用于電動機的調速。在應用初期,因其電器氣元件繁多,設備體積龐大,可靠性不高,而且技術要求高,因而只在少數重要的部門使用。隨著科學技術的日新月異的飛速發展,尤其是大規模集成電路和大功率整流元件的廣泛應用,變頻技術被廣泛的應用到工業以及民用行業中來。通過變頻器的應用,人們發現變頻器在很多場合不僅能夠起到對電機調速的作用,同時還能夠節省電能。因而變頻器被大量應用于節能場合,尤其是在提暢綠色環保的今天,變頻器做為一種節能設備,更是得到了廣泛的利用。下面就宿遷中聯、阜陽中聯兩企業實施的水泥磨排風機的中壓變頻器改造進行分析。

電動機的變頻調速原理

n=60f/p

n---電機同步轉速;f---電源頻率;p---電機極對數

我們可以通過調整改變電源的頻率f,我們可以得到不同的電機轉速。

變頻調速系統節能原理

采用變頻調速時(以平方轉矩負載風機為例),可以按需要升降電機轉速,改變風機的性能曲線,使風機的額定參數滿足工藝要求,根據流體力學定律,變速前后風量、風壓、功率與轉速之間關系為:

Q1/Q2=n1/n2

H1/H2=(n1/n2)2

P1/P2=(n1/n2)3

即流量與轉速成正比;壓力與轉速成平方比;功率與轉速成立方比。

Q1、H1、P1--設備在n1轉速時的風量、風壓、功率;

Q2、H2、P2--設備在n2轉速時相似工況條件下的風量、風壓、功率。

如圖示為離心風機的風壓H-風量Q曲線特性圖:

n1-代表風機在額定轉速運行時的特性;

n2-代表風機降速運行在n2轉速時的特性;

R1-代表風機管路阻力最小時的阻力特性;

R2-代表風機管路阻力增大到某一數組時的阻力特性。

風機在管路特性曲R1工作時,工況點為A,其流量壓力分別為Q1、H1,此時風機所需的功率正比于H1與Q1的乘積,即正比于AH1OQ1的面積。由于工藝要求需減小風量到Q2,實際上通過增加管網管阻,使風機的工作點移到R2上的B點,風壓增大到H2,這時風機所需的功率正比H2Q2的面積,即近比廣BH2OQ2的面積。顯然風機所需的功率增大了。這種調節方式控制雖然簡單、但功率消耗大,不利于節能。

若采用變頻調速,風機轉速由n1下降到n2,這時工作點由A點移到C點,流量仍是Q2,壓力由H1降到H3,這時變頻調速后風機所需的功率正比于H3與Q2的乘積,即正比于CH3OQ2的面積,由圖可見功率的減少是明顯的。

水泥磨主排風機改造前之狀況

水泥磨排風機實際運行時:平均風門開度約75%,電機平均電流約41A。

電機主回路設計

為了充分保證水泥磨系統的運行的可靠性,采用五刀雙擲的接法,在必要時可切換到工頻運行方式,其主回路原理圖如圖所示:

10kV電源經變頻裝置進線隔離開關到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經出線隔離開關送至電動機;10kV電源還可經旁路隔離開關直接起動電動機。進出線隔離開關和旁路隔離開關的作用是:一旦變頻裝置出現故障,發信號斷開進線斷路器,然后手動斷開進、出線隔離開關,將變頻裝置隔離,手動合旁路隔離開關,最后在工頻電源下合進線斷路器,起動電機運行。

以上進、出線隔離開關和旁路隔離開關布置在手動旁路切換柜內。手動旁路切換柜要求與變頻裝置配套供貨。注:進線隔離開關、出線隔離開關、旁路隔離開關之間應該有閉鎖,防止誤操作。

項目實施階段:

在項目過程中,我管理區的宿遷中聯水泥有限公司、阜陽中聯水泥有限公司十分重視,多次協調、安排多專業配合作業,首先安排土建專業對變頻器室進行了專門的設計;其次在設備安裝過程中,又多次指示對該項目一定要做優、做好。

操作界面

考慮到以往沒有使用過中壓變頻設備,而且主排風機可以有工頻運行、變頻運行二種選擇,為保證設備的安全正常使用,在操作員界面上我們加注了使用說明和注意事項,并在重要的操作選項按鈕(工頻選擇/變頻選擇)上加了授權保護,只有電氣專業的工程技術人員才能實現切換操作,達到了防止出現誤操作引起設備故障隱患的目的(見下圖)。

使用后的節能效果

改造前閥門平均開度為75%,平均電流為41A,功率因數Cosф=0.85,Sinф=0.53

估計風門100%時,系統滿載運行,運行電流約47A,

平均有功功率P1=1.732*10*41*Cosф=603KW

改造后的電機電流平均為27A,變頻改造后閥門開度固定為100%,所需的風量約為額定值的83%(風門開度與風量按近似關系計算),電機平均轉速約為額定值的83%(825rpm)左右,功率與轉速成立方比,平均一次側電流約為滿載時的77.2%(83%*83%*83%),即47*57.2%=26.9A,功率因數Cosф>0.96,Sinф≈0.2。

平均有功功率P2=1.732*10*26.9*0.96≈446Kw

變頻改造后 節電功率為:PB= P1-P2=603-446=157Kw

按2#水泥磨運轉率100%計算,日節電W=157*24/0.96=3925Kwh

年設備運轉率80%計算:W=3925*365*80%=1146100Kwh

按電費0.77元Kwh計算,節省的電費為1146100*0.77=893958元

結束語

通過此次變頻器改造,在設備實際投入運行后,取得了良好的效果。投資收到了良好的回報,達到了預期的目的。

來源:中聯水泥淮海運營管理區生產技術中心 作者:張國富

歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業務咨詢:18911461190