摘要:我公司3 000t/d生產線窯尾與生料磨共用l臺雙系列CXS(II)100()一2×7(F)型高溫袋式除塵器,自2004年4月份投產使用以來,曾反復出現過運行阻力大、系統冒灰,甚至直排的不正常現象。經過多次分析論證,認為是配用的高溫袋式除塵器過濾面積小、過濾風速高,導致除塵器阻力超過允許范圍,影響了整個窯系統的正常運行。2006年3月初在原除塵器的基礎上并聯l臺與原除塵器結構相同的單排(即原除塵器的一半)高溫袋式除塵器,收塵袋室由14個增加到2 1個,并改用普通玻纖濾布。經改造,過濾面積增加了8 566.4m2,過濾風速由0.583m/min降到0.363m/min,系統阻力由2 000Pa左右降為l 200Pa以下,隨窯系統運轉率達到100%。
1? 改造后除塵器技術參數及收塵工藝
1.1? 改造后除塵器技術參數????
改造后的高溫袋式除塵器由3臺相同規格的CXS(Ⅱ)1000—7(F)型袋式除塵器并聯組成,其技術性能參數見表1。
1.2? 改造后收塵系統????
新增CXSl 000—7(F)袋式除塵器人口與混風室連接,出口與尾排風機連接;反吹風人口與原CXS 1000—2×7(F)除塵器反吹風機出口連接。為防止積灰,連接管道都有一定的斜度,其流程見圖1。
由于3臺袋式除塵器進氣支管截面積相同,進口閥門又都處于全開狀態,所以進人3臺除塵器的I風量基本相同。只有當3臺除塵器內系統阻力發生變化時,通過3臺除塵器的風量才會發生變化。???
2? 調試運行注意事項????????
1)初始運行時,由于除塵器從冷態變為熱態,水蒸氣會在濾袋的表面析出,出現短時間的“結露”現 象,煙囪會冒“白煙”。這是正常的,隨著袋室溫度的升高,這種現象會逐漸消失。????????
2)為確保濾袋的安全,設定除塵器人口溫度≤200 c℃,但不得小于75℃,一旦入口溫度>1 85cC,就會自動報警。除塵器的運行阻力應≤l 500Pa。????????
3)初始運行時,阻力上升緩慢,一般情況下待設備運行幾大后,系統達到滿負荷時,再重新確定清灰。
4)當用控制柜手動控制時,先將清灰反吹風機 等選擇開關置于“手動”位置,卸灰選擇開關置于“自 動”位置;在清灰、卸灰前必須先啟動卸灰輸送系統 和反吹風機,然后對各室依次清灰。清灰、卸灰結束后,將各個旋鈕、選擇開關恢復到原始位置,并將反吹風機和卸灰輸送系統按順序停止運行。手動清灰或卸灰時對每個室只能單獨進行,并掌握好時間。為減小漏風,較好的辦法是:第一室清灰時,第二室卸灰;第二室清灰時,第三室卸灰,依此類推。????
5)停機前,為避免內部積灰,要先對除塵器進行手動清灰。