【水泥人網】我廠1000t/d熟料干法預分解窯由1臺160kW的直流電動機拖動,控制系統采用的是西門子電氣傳動有限公司生產的6RA24直流調速裝置,它是典型的速度、電流雙閉環模擬控制系統,電動機參數:ZSN4-Z80-0918,功率:160kW,電壓:440V,電流:397A,轉速:1500r/min,勵磁方式:他勵。配用的測速發電機為永磁式測速發電機,測速發電機型號為:ZYS-3A,測速電壓:110V,轉速:2000r/min,發電機功率:22W。??
2002年10月回轉窯在正常運轉時,窯速突然出現大幅波動,當時回轉窯正常轉速是3.2r/min,波動時回轉窯轉速在2.6~3.8r/min,電動機電樞電流從正常運轉時的150A左右波動到400A左右。??
1、故障情況?
回轉窯轉速波動時,根據經驗初步懷疑是負載的變化引起了回轉窯轉速的變化。減料、降低回轉窯轉速后,檢查各部位潤滑、溫升情況,托輪的受力情況,輪帶與托輪的接觸情況等機械傳動部分,沒有發現不正常現象。接著我們又仔細檢查了直流調速電動機的電刷與換相器的接觸情況,測速發電機與直流電機轉子的對中情況,均沒有發現異常情況。又重新開啟回轉窯主電動機,回轉窯轉速仍有波動,測量測速發電機的反饋電壓,反饋電壓只有26V,比平時同轉速下的反饋電壓低6V左右。更換測速發電機后,再開機,回轉窯轉速升至3r/min,回轉窯轉速仍有波動,但波動情況有所好轉,電動機電樞電流在150~250A之間波動。由于一時不能確定是哪方面原因引起了回轉窯轉速的變化,只有繼續維持回轉窯運轉,沒有進一步對調速裝置進行檢查。幾天后,回轉窯轉速又出現了1次大幅波動,波動時,電樞電流竟達500A左右,轉速表指針指示到最大處,旋動給定電位器轉速卻不能很快降下來,于是只有切斷電源,采用輔助傳動裝置慢轉回轉窯。為進一步確定是不是測速發電機本身的問題,我們又換了1臺新的測速發電機,安裝時格外小心,以防止對裝時軸偏心引起不必要的交流干擾。換好測速發電機后,開啟回轉窯主電動機,慢慢拖動回轉窯至平時的3.2r/min,電樞電流在150A左右,一切正常。但這種情況并沒有持續幾個小時,回轉窯轉速又出現了大幅波動,我們只好停窯,繼續查找原因。根據故障現象,我們重點把故障原因歸結到外界干擾上,用示波器觀察給定電壓信號和反饋電壓信號,均發現有較強的交流分量。把給定電纜和測速反饋電纜換成屏蔽電纜,屏蔽層和柜體緊密相連,重新開啟電動機后,一切正常,以后也再沒有出現過類似故障現象。?
2、故障原因分析?
6RA24直流調速系統是帶有獨立勵磁的轉速、電流雙閉環直流調速系統,在平時的操作中,主要是通過給定電位器改變電樞電流進行調速,其基本控制原理如圖1所示。
圖1轉速、電流雙閉環調速系統示意?
ST—轉速調節器;LT—電流調節器;SF—測速發電機;Ugn—轉速給定電壓;Ugf—測速反饋電壓;Ufi—反饋電壓?
當給定電壓和測速反饋電壓發生變化時,能夠引起直流電動機轉速的變化。如果測速發電機本身出現誤差,那么當真正的轉速沒有變化時,由于測速發電機本身的問題,測速反饋電壓Ugf會發生變化,通過系統的調節作用,同樣會使電動機轉速離開原來所保持的數值。我們使用的測速發電機是永磁式測速發電機,精確度比較高,但由于其工作環境溫度較高(安裝在回轉窯下面),日久會使永久磁鐵的磁性減弱,從而引起測速發電機的磁通發生變化,測速反饋電壓也跟著發生變化,通過系統的調節作用,使電動機轉速發生變化,這也是我們第一次換過測速發電機后,波動情況有所好轉的原因。?