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2013-07-16 10:24:45 來源:水泥人網

篦冷機技改方案的幾點體會

伊犁南崗建材集團現有七條新型干法水泥生產線,經過多年的生產,加之水泥技術的不斷進步,有些設備已經落后,其中影響較大的就是篦冷機系統,改造前所使用的是第三代篦冷機,由于篦冷機本身設計上的結構缺陷和安裝使用上存在的問題,新老篦冷機都表現出事故率高,嚴重的時候每周都要停機檢修,它已成為制約燒成系統運轉率和熟料產、質量的瓶頸,使生產成本逐年提高,篦冷機改造勢在必行(例如:哈密廠的2000T/D的生產線,用了不到兩年就進行了徹底改造)。

集團公司曾經有兩臺篦冷機采用其它技術進行過改造,但效果不佳,在考慮拆換篦冷機和改造原有篦冷機兩種方案對比選擇中,通過業內專家推薦和我司慎重的考察評估,最后選擇了廣州圣嘉機電設備有限公司的改造方案,并于2009年在北屯水泥廠1000T/D生產線上進行了改造試點,通過兩年的運行驗證,在生產、技術和節能增效上均取得了非常滿意的效果,推廣應用潛力巨大。隨后,在2011年到2012年兩年間,集團對其他生產線的篦冷機相繼進行了系統改造,改造后的各條生產線運轉率及熟料產、質量顯著提高,熱工制度穩定。該篦冷機性價比高,技術先進成熟,運行十分可靠,做到當年改造當年收回投資,給公司帶來了顯著的經濟效益。現在已被列為《2013年新疆兵團工業重點科技攻關推廣示范項目》。日前新疆的幾大水泥企業集團和德國、日本專家來我集團現場參觀交流時,對篦冷機的改造技術給予了很高的評價。現就采用該技術后使用效果簡談一下我們的感受與體會,與同仁們分享。

1、運轉率有了大幅度的提高。

原篦冷機經過一段時間運行生產后,事故率逐年提高,篦床上出現紅河,冷卻效率下降,經常燒壞篦板、燒壞弧形閥等,嚴重地影響了正常的生產。改造后,杜絕了上述情況的發生,運轉率有了明顯的提高。目前七條生產線的篦冷機與窯的同步運轉率達到了98%。

2、冷卻效果和熱回收效果大幅提高

從改造后工藝參數記錄的平均值來看,二、三次風溫比改造前提高了將近200 ℃(改造前二、三次風溫在900 ℃與700℃左右),出篦冷機的熟料溫度低于100℃(改造前在200 ℃以上,經常出現跑紅料、庫底配料皮帶嚴重時一個月被燒掉一次、熟料入磨溫度高、石膏脫水現象),可以說篦冷機的冷卻效率和熱回收效率得到顯著提高。

改造后,一個明顯的變化是:可以實現厚料層操作了。以前的篦冷機也是要求厚料層操作,但往往很難實現,現在真正實現了厚料層操作,入窯和入分解爐的二、三次風溫有了明顯的提高,這有助于煤粉的燃燒,降低了煤耗,熱工制度更加穩定,窯對生料成分波動的適應性更強了 ;由于煤粉能夠充分燃燒,用煤量減少了, CO2及NOx排放得到降低。

2、提高了熟料質量。

由于在急冷床上的高溫熟料淬冷效果理想,減少了慢冷過程中熟料礦物晶型轉變(防止在1250℃分解為α'-C2S和CaO和β-C2S在550℃轉變為無水硬活性的γ-C2S)而導致的熟料粉化現象,從而提高了熟料質量,熟料的28天強度提高2-4Mpa左右;改善了熟料的易磨性,為水泥磨的提產打下了基礎。

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