摘要:
我公司2500t/d熟料生產線配備的煤磨是ZGM95型立式磨。采用篦冷機高溫段余風作為加熱烘干熱源及一次風,入磨風溫要求≤250℃,出磨溫度≤75℃。在3年的生產過程中出現了一些問題,現主要介紹下料管漏風問題及處理過程。
1.存在的問題
我公司的立磨物料下料管改造前(見圖l)使用的是單個雙層重錘翻板閥,由于該閥板本身存在鎖風不嚴,即:在入磨皮帶停機時,皮帶頭部的物料大部分被吸入磨內,且閥板距下料口距離較長,物料對閥板的沖擊力太大,造成閥板鎖風不嚴,當煤里有大塊物料或石子時,整個閥板基本處于全開狀態,造成磨內通風不足,系統不能正常工作。
圖1? 改造前下料管鎖風裝置
立磨下料口的密封多采用液動三通閥和全密封式喂料秤。但由于受資金和條件所限,在投入少、工藝基礎設施不能大變動的前提下,進行了2次改造。
2.改造措施
2.1第1次改造
采用加分格輪和氣動閥二路下料方式(見圖2)。由于物料比較潮濕,大塊和雜物較多時分格輪經常被堵住,不能正常工作。另一路由于氣動閥處于關閉狀態,上部長時間積料,當分格輪工作不正常時,氣動閥打開閥板也不能及時工作,需要把積料清除才能工作。這種改造在使用分格輪下料時密封效果非常好,但由于不能長期正常工作,所以又進行了改造。
圖2? 第1次改造后下料管鎖風裝置