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2024-11-25 09:25:19 來源:水泥人網

節約投資2000多萬!小改造實現水泥和骨料聯產!


  “需求持續下滑、產能過剩加劇、市場信心不足,引發水泥行業生態不斷惡化。不僅小企業難以為繼,大企業虧損面擴大,整個行業也正在經歷近十年來最寒冷的冬季。”某水泥企業負責人對水泥人網表示。這不僅影響到企業擴張和員工就業,對整個行業也是致命的打擊。在需求逐年減量,競爭愈發激烈的背景下,在減量市場中如何打贏“市場保衛戰”是每家企業都在思考的問題。
 
  上述水泥企業負責人表示,一味地降價不是明智之舉,從內部挖潛,降本增效,提高生產線技術水平才是正確的路。從水泥生產整個工藝流程來看,兩磨一燒,前后兩次磨的工序,其參與的設備與工藝相似卻不相同。從礦山開采出來的礦石,大小不均,需要經過破碎機,變成粒度近似的生料塊。在這一步破碎機的作用就是合理優化碎石的粒度,為接下來的磨粉打好基礎。
 
  對于這一工序段的技改精進,原則是:多破少磨,降低破碎電耗及后端生料磨電耗,降低維修費用。降低維修費用包括,減少錘頭數量,減少開機時間,提高設備運轉效率等。綜合在水泥行業內多個成功的技改項目可見,破碎機改造的核心一是提高破碎機產量,降低破碎機工序電耗;二是降低破碎機出料粒度,即多破少磨,前道破碎機破得越細后端生料磨產量越高,從而降低生料磨電耗。
 
  花210萬元辦2500萬的事
 
  日前,水泥人網市場調研人員在走訪川渝地區某水泥廠時了解到,水泥廠原計劃投資2500萬新增一處破碎站,用以在保供現有水泥生產的同時,實現骨料生產。在經過多方考察調研對比后,企業決定改變計劃。
 
  企業負責人表示,在調研了浙江申輪水泥機械制造有限公司(以下簡稱“申輪水泥機械”)為水泥行業多家企業做的破碎機技改后,決定僅對現有PCL2022破碎機進行改造,并達到不新增破碎站但在保供現有水泥生產的同時實現骨料生產。技改項目是從2024年5月底開始實施的,整個技改從開始到完成用了不到10天時間,僅花費了210萬元,較原計劃的2500萬節省了2290萬元。
 
  技改前破碎機在遇到較差物料時臺時只有600~700噸,物料品位好一些的時候也只能達到1200—1300噸。技改后,原來較差的物料臺時也能達到1200—1300噸了,而相對較好的物料臺時接近1500噸了。
 
  破碎機錘頭也由原來的50個減少至16個,大大降低了錘頭損耗量;轉子工作直徑從2米增大到2.2米,打擊面也擴大了;改造前破碎機只有下方出料,現在是前后都出料,增加了物料通過能力。經過技術改造后,不僅提高了臺產,在增大電機的情況下依然降低了電耗,而且實現了水泥骨料共產。
 
  在目前市場需求情況下,除了每日供窯線7000余噸石灰石,還可實現生產骨料7000—8000噸,屬于公司非常成功的技改典型。當企業負責人講到這一成功的技改案例時,如數家珍地講了他在技改前曾對比過其他水泥企業類似的技改項目。
 
  一套設備干了兩條熟料線的活兒
 
  作為華東地區知名的水泥集團,該集團企業憑借低成本優勢在多個區域擁有相對較大市場份額。在已經相對較優化的生產工藝方案面前,按照傳統的思路做技術改造,技改團隊能夠發揮的空間不大。但是通過創新性思維可以達到的空間卻是巨大的。
 
  企業原采用兩條破碎生產線保供企業兩條水泥熟料生產所需石灰石,技改后,日常只需運行一條破碎生產線,就可滿足兩條回轉窯石灰石用量需求。另一套石灰石破碎機作為備用機使用。停用一條破碎生產線,不僅減少了錘頭及錘盤磨損,減少了破碎機的平時維護,極大地降低了成本。
 
  技改前
 
  1#石灰石板喂機給定頻率:滿負荷運行40Hz
 
  1#破碎機電流:滿負荷運行約30A
 
  0203皮帶機電流:滿負荷運行約190A
 
  臺時產量:670T/H,50mm
 
  篩余:合格率91.3%
 
  破碎機綜合電耗:1.41Kwh/T
 
  技改后
 
  1#石灰石板喂機給定頻率:滿負荷運行40~46Hz
 
  1#破碎機電流:滿負荷運行約30A
 
  0203皮帶機電流:滿負荷運行約210—260A
 
  臺時產量:1000~1200T/H,50mm篩余,合格率92%
 
  破碎機綜合電耗:1.21Kwh/T
 
  對技改前后對比數據可見,在1#石灰石板喂機給定頻率及電流基本不變的情況下,臺時產量增加了50%~80%,電耗下降了0.2Kwh/T(預估60萬元左右)。
 
  這兩個經典的破碎機技改案例,一家企業是計劃多上一條破碎生產線,技改后,不用多花2500萬元再建線了。另一家是,原有兩條破碎生產線,技改后停用一條,作為備用不僅提高了產量,節約了電耗,同時減少了維護成本。
 
  破碎機技改之后,“爛石頭”也開會花
 
  石灰石的品位是最考驗破碎機效率的,福建某水泥廠的技改案例,礦石品位低,且不具一貫穩定性的企業可以參考。
 
  石灰石破碎:PCF2022單段錘式破碎機
 
  技改前數據:
 
  允許最大喂料粒度:1100x1200x1500mm
 
  出料粒度:≤50mm占90%
 
  轉子轉速:300r/min,600~800t/h)
 
  提供回轉窯以及水泥磨混合材石灰石的用量
 
  存在問題:
 
  由于公司自備礦山石灰石品位低、SiO2含量高達11%以上、硬度高、土坯層厚等原因,導致在開采過程中難免會有部分砂巖混入石灰石中。
 
  物料濕時易堵塞破碎機蓖條,造成錘頭磨損快、臺產低、石灰石粒度控制難度大、員工勞動強度高等問題。
 
  特別是隨著窯產能的提高以及水泥磨混合材石灰石配比的增加和生料輥壓機對石灰石粒度要求進一步提高,石灰石破碎粒度的控制成了企業的難題。
 
  破碎原理:
 
  上部破碎腔內,上方的礦石被錘頭鐵打石(約20%)高速拋起,具有速度的礦石石打鐵(10%~15%)高速撞擊反擊板,腔內礦石石打石(65%~70%)再次相互碰撞,混合破碎后的礦石落入下部破碎腔內。下部破碎腔內,礦石繼續受到混合破碎,直至小于篦縫尺寸,從排料口排出。
 
  改造目標:
 
  供方承諾破碎產量達到≥900噸/小時及出料粒度40mm≧90%。
 
  改造方案:
 
  1、首先技改固定篩板,提高石灰石的通過量;
 
  2、新做固定篩板前蓋,改變釘字反擊板的角度,同時可以壓住固定篩板;
 
  3、殼體上部安裝倒釘子型反擊板,增加了石料的破碎率;
 
  4、轉子轉速改到370,增加轉子的線速度,增大小皮帶輪的直徑,更換小皮帶輪總成。
 
  改造前后石灰石粒度分布對比
 
 
  水泥行業龍頭企業共同的選擇
 
  據水泥人網了解,浙江申輪水泥機械制造有限公司位于金華市婺城區工業區白露街389號。投資創辦于2014年6月5日。公司擁有雄厚的設計開發能力和加工制造經驗,對外承接各類機械設備的制造。

 
  企業專業生產水泥機械、礦山機械和冶金設備。是集鑄造、制造、加工、熱處理、維修安裝于一體的大型機械廠,企業擁有多項與破碎機相關專利。在水泥行業現有合作的單位就有數百家,有數十年的設備制造、技術服務經驗。
 
  
發明專利

 
實用新型
 
實用新型

 
實用新型

 
申輪水泥機械行業業績

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